GE PAC3i PLC和發(fā)那科伺服用于金霸王電池
發(fā)布日期:2022-04-27 點擊率:68 品牌:發(fā)那科_FANUC
公司簡介
金霸王(Duracell)是世界領(lǐng)先的高性能堿性電池制造商,于1964年于美國注冊,擁有堿性電池專有的生產(chǎn)和配方技術(shù),于2005年被寶潔(P&G)收購,本案位于金霸王東莞工廠。
應(yīng)用背景
金霸王(中國)有限公司東莞工廠HSCL#1生產(chǎn)線原采用GE9070(PLC1)和GE9030(PLC2、3)進(jìn)行控制?,F(xiàn)因生產(chǎn)線上的鋅漿站(Slurry Station)改造需要(原使用
Emerson運(yùn)動控制系統(tǒng)),根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研和討論決定使用GE PAC3i系列PLC以及發(fā)那科伺服對系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。
原系統(tǒng)情況
系統(tǒng)原有的PLC1為全線主控PLC,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整個生產(chǎn)線(含鋅漿站)的運(yùn)作,PLC2、3通過Genius網(wǎng)絡(luò)與PLC1通信,向其傳送生產(chǎn)線各部分的工作狀態(tài),并接收PLC1的控制指令。PLC1通過接收安裝在鋅漿站上的E-Cam脈沖,計算鋅漿站上每個Station的工作狀態(tài),結(jié)合PLC3上傳的Present信息以及各種故障報警,控制鋅漿站旋轉(zhuǎn)體上的Emerson伺服系統(tǒng)驅(qū)動48臺電機(jī)(24個Station)進(jìn)行Lift、Pump、和Refill的動作,由于已經(jīng)有了超過十年的服役時間,系統(tǒng)穩(wěn)定性出現(xiàn)了一些問題。(圖為原系統(tǒng))
改造系統(tǒng)方案
新線改造后,原鋅漿站上的全部機(jī)械和電氣部分將被拆除,原有位置將安裝新的機(jī)械裝置和電控部分。新的電控部分包括:
1.兩臺PAC 3i PLC (安裝運(yùn)動控制模塊DSM324i)通過放大器分別控制12個Station的伺服系統(tǒng),每個Station包含有一臺Lift和一臺Pump,24軸,兩套總共48軸。
2.1套ET200S用于控制伺服系統(tǒng)的電源以及伺服放大器Enable信號;
3.一臺以太網(wǎng)交換機(jī)用于在PLC5、6、7及Quick Panel之間建立數(shù)據(jù)通道,傳遞各種報警和配方信息;
4.PLC5、6、7之間通過Profibus
總線傳輸實時控制信息。
在鋅漿站外部將安裝一臺新的PAC 3i PLC(PLC7)用于調(diào)度鋅漿站內(nèi)各個Station的動作并控制ET200 對伺服放大器的上電動作,同時采集PLC5、6的故障信息傳遞給PLC1并接收PLC1傳來的相關(guān)指令(如E-Stop)。
系統(tǒng)架構(gòu)
控制要求-按工藝分為不同模塊
模塊1:鋅漿站灌漿操作控制(PLC 7)
PLC7作為鋅漿站的主控PLC包含有以下幾個動能模塊:
1. 電池空位信號檢測:電池體進(jìn)入鋅漿旋轉(zhuǎn)體前,需要提前檢測流水線上是否存在空位。如果檢測到空位,則對應(yīng)的灌漿站(Station)不進(jìn)行灌漿動作。
2. 灌漿時序控制:PLC 7接受E-Cam的7組脈沖輸出信號,根據(jù)生產(chǎn)工藝流程運(yùn)算出時序控制信號,并以Profibus通訊方式將控制信號發(fā)給PLC5、6以完成具體的灌漿操作。
3. 鋅漿站初始化控制:用于上電時初始化鋅漿站,包括分步上電、配方管理(一個配方,可更改)、通信配置等。
4. 系統(tǒng)報警及錯誤處理:PLC7將采集從站(PLC 5、6、ET200S)的報警,作出邏輯判斷并將報警通過以太網(wǎng)發(fā)送給PLC 1。由PLC5、6檢測到的單個Station故障只影響該Station的動作,鋅漿站其他Station將繼續(xù)工作。由于故障導(dǎo)致停線時,已經(jīng)觸發(fā)的動作將繼續(xù)執(zhí)行完成。
5. E-Stop處理:PLC1可向PLC7發(fā)送E-Stop信號,PLC7在接收到該信號后將切斷鋅漿站的電源。伺服放大器上的E-Stop信號將連至外部的急??刂破魃?,用于急停聯(lián)動。急停恢復(fù)時PLC5、6、7均須做一次初始化操作,以保證安全。
模塊2:鋅漿站灌漿工藝過程控制(PLC 5、6)
PLC5、6作為鋅漿站的運(yùn)動控制PLC,配置有DSM324運(yùn)動控制模塊,其功能包括:
1. Station運(yùn)動控制:通過運(yùn)動子程序調(diào)用控制伺服放大器和伺服電機(jī)完成灌漿動作。從站以ProfiBus通訊方式接受來自主站PLC 7的灌漿控制信號, 分別對站1-12和站13-24進(jìn)行灌漿工藝過程控制。
2. 系統(tǒng)報警及錯誤處理:用于捕獲系統(tǒng)運(yùn)行時產(chǎn)生的設(shè)備報警,并根據(jù)報警進(jìn)行錯誤處理,如產(chǎn)生系統(tǒng)報警標(biāo)志位。伺服部分的報警盡量詳細(xì),并能顯示在Panel上。
3. 配方管理:PLC5、6將保存最后一次正常的配方,在每次上電時自動調(diào)用該配方。Quick Panel對配方的修改將保存在PLC5、6中。
模塊3:操作面板現(xiàn)場操作
新安裝的Quick Panel將通過以太網(wǎng)與PLC5、6、7通信,可完成以下功能:
1. 設(shè)備的控制和監(jiān)視:用戶可以通過現(xiàn)場
觸摸屏監(jiān)視系統(tǒng)設(shè)備的狀態(tài)點和控制設(shè)備的動作;
2. 配方參數(shù)設(shè)置:用戶可以通過現(xiàn)場觸摸屏設(shè)置相關(guān)的配方參數(shù);
3. 報警信息采集及系統(tǒng)報警復(fù)位:現(xiàn)場觸摸屏可以顯示當(dāng)前產(chǎn)生的報警描述信息,報警信息為用戶提供故障解決的參考。用戶解決設(shè)備故障之后,可通過觸摸屏復(fù)位掉之前產(chǎn)生的報警并讓系統(tǒng)重新正常運(yùn)行。
4. 故障信息統(tǒng)計功能:可分類統(tǒng)計每個Station的錯誤。
5. 報警可考慮形象直觀的提醒圖標(biāo)。
原有控制系統(tǒng)功能改造(PLC1、PCM、PLC3)
1. 移除原先PLC 1中Emerson 運(yùn)動控制系統(tǒng)的控制程序,并將原先PLC 1中鋅漿站時序控制程序移植到PLC 7中;
2. PLC1需通過以太網(wǎng)發(fā)送Set、Reset信號給PLC7,用于清除所有的錯誤。
3. PLC1和PLC7之間需作通信檢測。
4. 在原先PLC 1中PCM模塊上修改相關(guān)報警信息;
5. 原有空位檢測信號由PLC3移至PLC7后,需對PLC3程序進(jìn)行部分修改。原有的鋅漿站出錯檢測信號將繼續(xù)保留。
6. PLC1上原有的鋅漿低液位報警信號繼續(xù)保留。
I/O信號硬件接口
1. E-CAM脈沖輸出信號:此次鋅漿站該改造使用成熟的E-CAM脈沖信號觸發(fā)的方式來控制灌漿站的工藝流程,E-CAM脈沖輸出通道改成PNP輸出類型。該部分時序控制使用以前控制方式,可直接使用現(xiàn)有的配置參數(shù)來配置E-CAM。E-CAM信號一共使用了8個輸出通道,信號直接接到PAC 3i主站(PLC 7)輸入模塊。
2. Lift及Pump到位檢測信號:該信號已連接到現(xiàn)有的PLC3中,用于檢測各個Station的Lift及Pump動作是否到位,如未到位將通過PLC1觸發(fā)系統(tǒng)停線。
3. 檢修門鎖閉信號(Output):該信號由PLC7產(chǎn)生,當(dāng)生產(chǎn)線運(yùn)行時,將檢修門鎖閉;
4. 檢修門關(guān)閉到位信號(Input):該信號接入PLC7并通信給PLC1,當(dāng)鋅漿站檢修門未關(guān)到位時將觸發(fā)系統(tǒng)停線。
5. Power On/Off 信號:該信號已接入PLC1 Block6,用于軟起/停鋅漿站。該信號在改造時將接至PLC7,PLC7控制
接觸器切斷鋅漿站電源。該開關(guān)考慮放置在不易接觸到的地方。
6. 電池體空位檢測信號:在鋅漿站前安裝空位
接近開關(guān),信號直接接到PLC 7輸入模塊,用于PLC7判斷是否存在空位。
7. E-Stop:該信號以硬線方式接入伺服放大器和PLC1。
8. PLC1上原有的鋅漿低液位報警信號繼續(xù)保留。
9. 現(xiàn)有Panel上的各種開關(guān)、按鈕、控制面板需作調(diào)整,安裝新的Quick Panel后需考慮Panel 24VDC的供電。原有接入PLC1 Block 7控制鋅漿站的按鈕將取消。其他控制按鈕,含后來新增的按鈕將保留。
PLC間信息交互通訊接口
1. Profibus通訊:系統(tǒng)主站PLC 7和從站PLC5、6以及ET200S之間使用Profibus通訊交互報警數(shù)據(jù)和控制信號。
2. 以太網(wǎng)通訊:PLC 7需要通過以太網(wǎng)發(fā)送報警給PLC 1,同時PLC 7也要接受來至PLC 1的停線或急停信號?,F(xiàn)場觸摸屏通過以太網(wǎng)和PLC 7進(jìn)行通訊,采集監(jiān)視設(shè)備狀態(tài),采集報警信息以及發(fā)送Reset信號。
項目實施效果
項目竣工以來,GE PLC和Fanuc伺服系統(tǒng)憑借其穩(wěn)定和精準(zhǔn)控制保證了設(shè)備24小時/天 無間斷定工作,保證工廠日均產(chǎn)量,客戶對實施效果深表滿意,后續(xù)其他改造項目正在進(jìn)一步洽談中。