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發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:49
配合使用,可實現(xiàn)加熱器的電壓在0~100%范圍內(nèi)調(diào)節(jié),根據(jù)設(shè)定溫度與當(dāng)前溫度的差值,自動調(diào)節(jié)輸出到加熱器上的電壓值,從而使?fàn)t內(nèi)溫度獲得精確控制。
加熱柜為低封爐的加熱器提供電源,內(nèi)裝有電力調(diào)整器,由溫度控制柜內(nèi)的溫控來自動調(diào)節(jié)其輸出功率,達到控溫的目的。該部分別控制新增1~14區(qū)加熱。柜中,裝有空氣開關(guān)為新增1~14區(qū)電力調(diào)整器SCR提供電源。SCR調(diào)整器上裝有能夠顯示各相電壓,電流大小,輸出功率大小等的顯示面板。此面板還可以顯示出SCR調(diào)整器的異常狀態(tài)。
風(fēng)機動力部分為低封爐的RC風(fēng)機,以及排風(fēng)機、冷風(fēng)機提供電源,其電源通斷也由空氣開關(guān)控制。通過交流接觸器在給定電流范圍內(nèi)輸出到各風(fēng)機,控制其運行與停止。
3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計
圖2 溫控柜各控制按鈕
當(dāng)?shù)头鉅t總匯流排給電后,受電柜面板上電源指示燈亮,再依次給各加熱柜和溫控柜上電,相對應(yīng)的指示燈亮。本系統(tǒng)主要是根據(jù)溫控柜各按鈕如圖2,通過手動或自動模式完成爐上各區(qū)熱絲、風(fēng)機和冷卻閥的自動啟動和關(guān)閉,以及實時監(jiān)控其狀態(tài),是否有異常情況發(fā)生。系統(tǒng)控制流程如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)控制流程圖
為了節(jié)約篇幅在此不再給出梯形圖,下面對流程圖給予解釋。PLC上電后,首先判定各風(fēng)機是否全開,只有風(fēng)機全開才能使加熱絲工作。進行模式選擇,主要有自動和手動兩種狀態(tài)。在自動模式,按動面板上自動啟動按鈕,自動燈亮,這樣風(fēng)機自動開移位寄存器運行,各區(qū)風(fēng)機自動逐次開。當(dāng)所有風(fēng)機全部工作后,加熱塊1自動啟動,這樣1~5區(qū)加熱移位寄存器運行,使得1~5區(qū)加熱絲開始工作。隨后加熱塊2自動啟動,6~14區(qū)加熱移位寄存器運行,使得6~14區(qū)加熱絲開始工作。從而根據(jù)工藝要求各區(qū)設(shè)定溫度進行PID自動調(diào)節(jié),直至滿足要求。當(dāng)需要停止生產(chǎn)時,則要使熱絲和風(fēng)機停止工作。這樣按動控制柜上自動停止按鈕,這樣各區(qū)熱絲逐次停止工作。此時進行自動停計時,時間到自動停止各區(qū)風(fēng)機。
在手動模式下,首先按動面板上風(fēng)機啟動按鈕,使得各區(qū)風(fēng)機逐次開。當(dāng)所有風(fēng)機全部正常工作后,再按動面板上的加熱塊1啟動按鈕,1~5區(qū)熱絲開始工作。同樣按動加熱塊2啟動按鈕,6~14區(qū)熱絲也開始工作。系統(tǒng)穩(wěn)定后,工件可以進行陪燒。當(dāng)需要停止時,則要按動加熱塊1停止按鈕,1~5區(qū)熱絲開始停止。按動加熱塊2停止按鈕,6~14區(qū)熱絲也開始停止加熱。當(dāng)熱絲全部停下來時,按動風(fēng)機停止按鈕,則各區(qū)風(fēng)機依次停止運轉(zhuǎn)。直到下一次啟動。
如果在生產(chǎn)過程中工件出現(xiàn)異常情況,按動非常停止按鈕,網(wǎng)帶停止轉(zhuǎn)動,進行緊急處理。并且任何區(qū)熱絲或風(fēng)機出現(xiàn)異常情況,在控制柜上或觸摸屏上都有對應(yīng)的顯示,及其相應(yīng)的聲光報警,通知操作人員。
4 監(jiān)控系統(tǒng)說明
本系統(tǒng)使用DIGITAL公司GP577R-TC41-24VP型觸摸屏作為上位監(jiān)控,可以實時的顯示現(xiàn)場信號、實時報警并對控制點進行控制。監(jiān)控系統(tǒng)由5個窗口組成:系統(tǒng)主畫面窗口、加熱區(qū)RC風(fēng)機運轉(zhuǎn)畫面、加熱區(qū)熱絲運轉(zhuǎn)畫面、冷卻閥運轉(zhuǎn)畫面、設(shè)備故障履歷畫面。五個窗口之間建立了鏈接,通過窗口中的按鈕進行切換,并與PLC建立變量之間連接,通過觸摸屏實時顯示相應(yīng)的狀態(tài)信息,構(gòu)成系統(tǒng)整體監(jiān)控。
現(xiàn)以系統(tǒng)主畫面為例,說明監(jiān)控畫面的功能。系統(tǒng)主畫面分為兩個區(qū)域:燈部件區(qū)域和開關(guān)部件區(qū)域。燈部件區(qū)域在畫面的左部,使用PLC的I/O點作為監(jiān)控顯示,當(dāng)這些監(jiān)控點狀態(tài)為ON時,顯示綠色,當(dāng)為OFF時顯示白色。從而表明原柜和新柜以及網(wǎng)帶當(dāng)前狀態(tài)是在自動狀態(tài)還是收動狀態(tài),是運行還是停止,是正常還是異常。開關(guān)部件區(qū)域主要是作為選擇按鈕,當(dāng)觸摸這些按鈕是就會切換到相關(guān)的頁。異常發(fā)生按鈕主要是監(jiān)控系統(tǒng)是否有異常狀況發(fā)生,如有顯示紅色,觸摸可調(diào)轉(zhuǎn)到故障畫面,顯示哪個設(shè)備出現(xiàn)何種故障。觸摸冷卻閥按鈕,就會跳轉(zhuǎn)到冷卻閥運轉(zhuǎn)畫面,顯示各冷卻閥的開閉狀態(tài),是否故障。觸摸風(fēng)機手動按鈕,切換到加熱區(qū)RC風(fēng)機運轉(zhuǎn)畫面,顯示各區(qū)風(fēng)機是否在運行狀態(tài),有無異常情況發(fā)生,對應(yīng)區(qū)的風(fēng)機是開還是關(guān)。觸摸加熱手動按鈕,切換到加熱區(qū)熱絲運轉(zhuǎn)畫面,該畫面主要是顯示各區(qū)熱絲是否在運行狀態(tài),有無異常情況發(fā)生,對應(yīng)區(qū)的熱絲是加熱還是停止。觸摸設(shè)備故障履歷按鈕,就會顯示何時發(fā)生報警,何時恢復(fù),是否確認(rèn)。并且在五個窗口中都可以互相切換,方便監(jiān)控。
圖4 觸摸屏主菜單畫面
5 結(jié)束語
本系統(tǒng)已投入實際運行,性能穩(wěn)定可靠,較好滿足工藝要求。PLC作為系統(tǒng)的主控制器在安全可靠性以及網(wǎng)絡(luò)互連性方面有其獨特的優(yōu)越性,觸摸屏人機界面系統(tǒng)在靈活性和友好性有其出色的體現(xiàn),從而是自動化程度得到進一步提高。但本系統(tǒng)在與其他控制系統(tǒng)通訊方面還存在局限性,通過電纜信號線將原柜和新柜的主要信號相連接信號交換有限,也不能實現(xiàn)與入口控制系統(tǒng)、出口控制系統(tǒng)、置換控制系統(tǒng)進行完全通信,不便于操作人員獲得充分信息。解決方法之一可以在各自的PLC模塊中增加link單元,實現(xiàn)各PLC之間通訊,更好的完成整個系統(tǒng)的控制。
參考文獻
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[3]無錫天任電子有限公司.Digital Pro-face GP-PRO/PBⅢ for Windows 操作手冊.
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